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渣浆泵铸件是否存在缺陷对渣浆泵的使用寿命有很大的影响。
渣浆泵广泛应用于矿山、电力等行业。
叶轮是渣浆泵的核心部件。
其质量关系到渣浆泵的使用寿命。
因此,必须不存在冒口缩孔等铸造缺陷。
有的渣浆泵叶轮叶片盖较厚。
生产是困难的。
冒口缩孔、空洞等问题时有发生。
铸造缺陷产生的原因分析。
在盖板与叶片厚度的交点处,热结较大。
所需的相应铁水进料量也很大。
作为送料通道的冒口颈的尺寸比较合适。
然而,保温冒口的进料效率有限。
一般为20%—25%
浇注时,铁水自下而上回流。
冒口处的铁水温度相对较低。
这将对收缩产生影响。
2.立管座四周使用的细石英砂是手工混合而成的。
树脂的加入量受人为因素的影响。
添加量往往太大。
此外,冒口颈四周的砂土在浇筑过程之中容易收缩。
另外,隔水管颈部的松紧度。
也是产生缩孔的一个重要因素。
立管根部不够紧。
铁水很容易侵入冒口四周的沙子。
这会产生反应性气体,导致孔隙缺陷。
3.砂型抽芯。
气体在浇注过程之中逸出并产生气孔。
湿度计显示,生产现场的湿度为60%—70%。
改进的铸造工艺方案。
针对叶轮缩孔缺陷产生的原因进行了分析。
我们对原有的工艺流程进行了重新优化设计。
改进浇注系统。
改变之上浇道,允许铁水通过环形流道从冒口进入。
这可以提高冒口处的温度。
立管成为热立管。
有助于提高喂料效率。
2.改进隔水管座,使其由芯子引出。
这保证了树脂的加入量和冒口座四周砂的密实度。
把注意力集中在立管座椅四周。
3.用热风机在°C烘烤一小时之后再倒。
这可以防止砂型吸收水分。
减少树脂砂的气体产生。
4.出炉铁水的温度控制在°C左右。
在倒以前,让它在袋子里面静置2—3分钟。
浇注温度控制在℃-℃.
浇注温度应尽可能低。
减少树脂砂的气体产生。